A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM CAMPOS MADUROS OCASIONA PROBLEMAS AMBIENTAIS ORIUNDOS DA ALTA PRODUÇÃO DE REJEITOS COMO A ÁGUA PRODUZIDA, A QUAL PRECISA SER POSTERIORMENTE DESTINADA A UM GERENCIAMENTO ADEQUADO. NESTE CONTEXTO, ESTE TRABALHO AVALIOU A REDUÇÃO DO TOG E DA SALINIDADE DA ÁGUA PRODUZIDA REAL PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO PETROLÍFERA DE UM CAMPO NA REGIÃO DO NORDESTE BRASILEIRO COMPARANDO OS PROCESSOS QUE JÁ SÃO EMPREGADOS EM SEU TRATAMENTO E OS REPORTADOS NA LITERATURA UTILIZANDO MICROEMULSÕES. AS AMOSTRAS DE ÁGUA PRODUZIDA REAL FORAM AVALIADAS QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (PH, CONDUTIVIDADE, SALINIDADE, ALCALINIDADE TOTAL, SULFATO E TEOR DE ÓLEOS E GRAXAS). AS ANÁLISES INDICAM QUE O TRATAMENTO CONVENCIONALMENTE APLICADO REDUZ EM 96% O TOG E 1% A SALINIDADE, ENQUANTO A UTILIZAÇÃO DE MICROEMULSÕES (L1905B® + 2-BUTANOL + ÁGUA DESTILADA + ÓLEO DE PINHO) OBTÊM 98% DE DIMINUIÇÃO DO TOG E 29% DA SALINIDADE.